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中国石油天然气集团公司技能专家简介2(图)
(化工专业)
  OILNEWS.COM.CN    中国石油网     2006-08-17 11:13:39

邢世轩——聚乙烯装置技能专家

  邢世轩,男,41岁,现任大庆石化公司塑料厂全密度车间高级技师。多次获省、市、公司级优秀选手或技术能手称号。2003年获首届中国石油股份公司职业技能大赛第一名,被授予“集团公司技术能手”称号。2004年被评为大庆市劳动模范;2005年获得中国石油股份公司“优秀操作能手”称号。

  邢世轩在1998年线性装置开发生产F产品时,提出了硅胶注入时间和循环气速的控制方案,解决了切换过程中的技术难题。1999年,他参加了线性装置冷凝态操作的技术攻关,使装置生产能力提高到设计能力的130%。在丁烯-1装置扩能改造后,他提出了两个加氢反应器的温度、压力不能同时受控的改造方案和装置的优化操作方案,使丁烯装置能耗降低,年创效益100万元。2004年,他提出的4项合理化建议,技措改造投用后年创效益510万元。

  邢世轩参加了全密度装置生产筹备办工作,翻译了大量的技术资料,编写了装置吹扫等方案。

   

左成玉——乙烯装置技能专家

  左成玉,男,43岁,现任大庆石化公司化工一厂裂解车间乙烯装置高级技师。先后被评为全国石化行业乙烯技术能手标兵,黑龙江省青年岗位能手、劳动模范、全国青年岗位能手,荣获全国“五一”劳动奖章、全国职工职业道德“十佳”标兵等称号。

  左成玉先后参加了大庆乙烯装置每年30万吨原始开工和每年48万吨、每年60万吨改扩建开工,经历了大庆乙烯从建厂投产到成长发展的全过程。作为大庆石化乙烯装置专家多次被邀请参加广州、茂名等新建乙烯装置的终交验收工作。

  左成玉通过不断努力钻研,解决了压缩机开车转速上升困难等问题,实现一次开车成功,为企业赢得了生产时间;解决了因机组润滑油系统运行不稳定,严重影响装置生产负荷问题,减少了装置的停车次数。解决老区机组因真空度偏高制约转速问题,使乙烯装置当年跨越了“三年一修”,乙烯生产创下了日产超千吨的历史纪录,为企业创下了可观的经济效益。

薛魁——乙烯装置技能专家

  薛魁,男,36岁,现任独山子石化公司乙烯厂乙烯车间乙烯装置操作高级技师。曾荣获独山子石化公司个人一等功两次、劳动模范称号一次;荣获集团公司劳动模范、全国“技术能手”称号;连续两年在集团公司和全国职业技能竞赛中夺冠。

  薛魁是一个要干就干出一流水平的人。在乙烯建设期间,他发现了乙烯、丙烯产品塔本体存在的重大制造缺陷,为企业挽回了近500万元的损失。他发现并处理了裂解炉TLE下封头着火,锅炉给水泵不上量,裂解炉烧焦线被烧蚀等数十起重大事故险情,解决了装置乙烯收率低、冷箱冻堵等生产中的瓶颈问题,直接创效300多万元。他参与了提高加氢汽油收率攻关,每年为公司增效5000多万元。

  他撰写的《小议裂解炉操作中的节能问题》、《稳定操作,提高乙烯收率》、《汽包磷酸根离子浓度的平衡状态分析及应用》等论文,在独山子石化公司科技论文评选中获奖。

张林涛——乙烯装置技能专家

  张林涛,男,34岁,现任抚顺石化公司乙烯化工有限公司乙烯装置操作技师。

  张林涛是抚顺石化公司乙烯车间班长,他虚心好学,很快从众多的操作工中脱颖而出,成为一名岗位操作能手和乙烯装置的值班长。荣获了“全国技术能手”、全国乙烯石化行业“操作技术标兵”、抚顺石化公司“岗位能手”、抚顺市“十大杰出青年”、乙烯化工有限公司先进生产者等荣誉称号,为企业赢得了荣誉,为企业创效作出了贡献。

  在生产过程中,他注意积累和总结生产过程中的技术问题,多次参加与组织装置各类技术改造工作,如:乙烯装置扩能改造、C2反应器扩能改造、新式填料改造等十几次技术改造。他曾向公司提出19项合理化建议,被采纳16项,为抚顺石化公司乙烯及相关产品的发展作出了贡献。同时他还注重操作员工培养、强化班组建设,先后带出十多个徒弟,现都已从事技术管理工作,成为操作技术骨干,所在班组两次获省“五星级班组”称号。

张加新——催化重整装置技能专家

  张加新,男,37岁,现任吉林石化公司炼油厂联合芳烃车间工艺一班班长、化工技师。

  张加新,1992年7月参加工作,在联合芳烃装置9年的生产实践中,凭着顽强的毅力和刻苦精神,熟练掌握了二甲苯、石脑油加氢精制铂、催化剂重整等联合芳烃装置的生产操作技能,总结积累了丰富的实际操作经验。他擅长解决生产难题,其中仅加热炉火咀油枪改造和BA501/401引风机、鼓风机改造两项,每年就为企业创效200万元。

  张加新先后提出67项合理化建议,其中13项被工厂采纳,创造经济效益达300多万元。及时发现并处理了GA-602A泵密封泄漏、BA-601炉火咀漏油、偏烧、着火等隐患问题,避免了多起恶性事故的发生,为国家挽回了巨额经济损失。

  他先后荣获公司岗位练兵操作能手和有机化工工种“状元”称号,连续3年获得“五星级操作员”称号。曾被评为吉林石化公司优秀员工。

   

  黄开炳——乙烯装置技能专家

  黄开炳,男,43岁,现任兰州石化公司石化厂烯烃车间乙烯装置操作高级技师。曾荣获公司“最佳操作能手”称号,并于2003年荣获公司劳动模范称号。

  黄开炳不断提高技术水平、不断挑战技术难题,为企业发展奉献自己的聪明才智,他先后在本厂24万吨乙烯改造开车、石化公司“四项重点工程建设”中荣获一等功。1994年他参加了石化厂新建乙烯装置的前期筹备工作,在负责分离冷区和压缩系统时,编写了大量岗位技术资料,并对工艺设计中的缺陷提出改进措施,保证了装置顺利开车成功。

  黄开炳提出并首次实施的对裂解气压缩机透平带负荷湿蒸汽吹扫,不仅解决了影响压缩机长周期运行的瓶颈,而且降低了原料、燃料及动力损失。2005年在烯烃车间热水伴热改造中,他提出对现有低压蒸汽伴热系统进行完善的改造方案,实施后每年增加经济效益274万元。

  他撰写的《蒸汽透平结垢的清除》等四篇科技论文,分别在《兰化科技》和《石化技术与应用》杂志上发表。

 

孙青先——乙烯装置技能专家

  孙青先,男,40岁,现任兰州石化公司石化厂烯烃车间乙烯装置操作高级技师。1999年被集团公司授予“技术能手”称号,2003年荣获24万吨乙烯装置改造开车“一等功臣”称号。2004年,他在兰州石化公司技术比武中夺得乙烯装置技术“状元”。

  孙青先在24万吨乙烯装置建设投产运行的近10年间,组织并参与了“乙烯装置‘脱瓶颈’技术攻关”、“稀释蒸汽节能改造”、“裂解炉实施油改气”的实施,取得20多项技术革新成果和3个历史性技术突破,获得了省级、集团公司和国家级的奖励。1999年,孙青先经过摸索,提出用重油替代馏分油作燃料的设想,并组织人员实施,在裂解炉热效率不变的情况下,6台炉每年可创造经济效益216万元。在此期间,他还先后编写完成了《乙烯装置裂解炉操作法》、《初分馏区域开停车方案》等近40万字技术资料,在实际开车运行中发挥了很大作用,曾被国内多个乙烯装置采用。

关文杰——聚丙烯装置技能专家   

  关文杰,男,47岁,现任辽阳石化公司烯烃厂聚丙烯装置操作技师。

  关文杰凭着孜孜不倦,刻苦钻研的精神,全面掌握了烯烃生产操作的知识。工作中由他提出的有价值的合理化建议,解决了生产中的许多关键问题,为装置的长期安稳和满负荷优质运行,以及降耗增产作出了贡献。他提出的造粒模板增孔技术改造,投入使用后年增利润912万元;他提出的ME407粉末收集设备改造,投入使用后每年回收粉末11吨,创造经济效益11万元;他提出的把造粒模板高压蒸汽改为中压蒸汽加热建议,实施后,使模板漏气次数大幅度降低,能耗大幅度降低。每月可节省高压蒸汽850吨,全年经济效益可达到78万元,同时还减少了设备检修次数,保证了装置的高效运行。

  关文杰还主动将自己多年的实践经验和技能传授给青年员工,在他带出的6个徒弟中,1人成为装置专家,1人在公司和厂级大赛中多次获得过“状元”、“标兵”、“能手”称号。

  

杨学智——合成氨装置技能专家  

  杨学智,男,41岁,宁夏石化公司合成氨装置操作高级技师。曾荣获集团公司“岗位技术能手”、“第二届青年岗位能手”称号,被评为宁夏石化公司“岗位技术能手”。

  杨学智同志长期从事合成氨工艺操作,在公司项目建设、设备引进、技改技措、技术攻关中作出了突出贡献。曾针对三联柱塞渣油泵发生柱塞缸套损坏造成停炉检修问题,提出了运行泵与备用泵等负荷瞬间切换的倒泵新思路,实现了不停气化炉倒渣油泵操作并一次取得成功,这一操作方法达到了国内同行业领先水平,一年可挽回损失140多万元;他针对碳黑洗工段灰水泵因入口压力低易气蚀造成频繁断轴难题,提出增设卧式罐,加大闪蒸面和闪蒸罐高度以提高入口压力的技改方法,节省维修费用10万元;他在合成氨变换触媒国产化改型中,采用小批量、多频次加硫对触媒进行硫化的操作方法,有效防止了触媒还原期间的温度波动,延长了触媒的使用寿命,降低触媒成本300万元。

田军——丙烯腈装置技能专家

  田军,男,44岁,现任抚顺石油化工公司腈纶化工厂丙烯腈车间白班班长、技师。先后获得“最佳主人”、抚顺市先进班组长、厂先进生产者、抚顺石化公司劳动模范等多项荣誉称号。

  田军参加工作26年来,一直在生产一线工作。期间参与完成了丙烯腈装置工艺技术规程、操作手册、安全技术规程等各类技术资料约60万字的编制整理工作;丙烯腈装置脱氰塔顶冷凝器及汽相抽真空系统的调整改造、E-102排汽回收的技术方案、反应器再线优化、急冷塔和吸收塔内构件改造、急冷塔下段加硫酸改造等项目,累计创效1500多万元。特别是在2003年的装置二期改造时,他针对原有工艺操作满足不了生产需要的实际情况,连续24小时坚守在操作台前,及时发现和解决了系统PH值居高不下、氨进料设计值偏高等诸多疑难问题。到目前为止,由他提出并调整的工艺条件20多项,为装置平稳正常运行提供了重要保证。

 


 
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